李春彬 王光琴
(哈尔滨轴承集团小型球轴承分厂,黑龙江哈尔滨 150036)
摘 要:随着科学技术的发展,用户对轴承质量的要求越来越高。但在加工轴承的过程中,由于多种原因,成品轴承在装入防尘盖后会产生防尘盖有一点高出轴承端面的现象,为了解决这一问题,同时也是为了提质降耗、节约挖潜,解决了盖高、保证了质量,降低了成本。
关键词:轴承;盖高;质量
1 概述
随着科学技术的发展,用户对轴承质量的要求越来越高。质量是企业的生命,是企业抢占市场、创造品牌的基础,优质的产品能给企业带来勃勃的生机。在机电行业不断发展的今天,由于生产方式不断改进、产品设计不断优化,根据用户的需求,需要加工带防尘盖的轴承产品越来越多。但在加工轴承的过程中,由于多种原因,成品轴承在装入防尘盖后会产生防尘盖有一点高出轴承端面的现象,我们称之为“盖高”现象。这一现象在同行业中一直都没有得到彻底解决。产生这一现象会给生产厂家造成很大经济损失,首先拆下的防尘盖需要报废,然后部分成品轴承由于起盖造成保持架变形,导致轴承旋转灵活性不合格需要拆套,致使保持架、钢球及铆钉报废。
为了解决这一问题,同时也是为了提质降耗、节约挖潜,我们组织有关人员进行研究攻关、分析、设计,Z终解决了这一问题。
2 产生盖高的原因
产生“盖高”的原因主要是轴承套圈密封槽尺寸大于图纸规定的公差,或者是轴承套圈密封槽变形,按照正常的压力压入防尘盖时,出现防尘盖松动的现象,为了防止防尘盖松动,就要加大对防尘盖的压力,导致防尘盖变形,一点高出轴承套圈的端面,于是出现了“盖高”现象。为了解决这一现象,除了加强对车工件的验收,保证密封槽的质量,还要对防尘盖压入模进行改进,通过工装模具的优化,彻底解决“盖高”现象。
3 解决方法
改进前的防尘盖装配模在工作时,φD1的平面压在内套端面上,模具靠内套端面限位,此时,模具不再向下移动,也就是说,当由于某种原因导致防尘盖变形而出现“盖高”现象时,φD1的平面不能把高点压平,使之低于轴承套圈的端面。
为了解决这一问题,我们进行了如下改进设计:
3.1在φD1的平面上设计一凹面,直径为φD2,大于内套的内外径,凹入量为h;
3.2使H变浅,变为H2。
注:φD1、φD2、H2、h1根据产品规格不同选取不同的数值。
之所以进行如此设计,是基于以下目的:设计φD2的凹面,是为了使装配模在工作时,φD1的平面不起限位作用,模具继续向下移动,靠φD2的平面限位,这样一来,φD1的平面将直接压到防尘盖高出的部分,直到φD2的平面压到内套端面为止,设计第2步的H变浅,是为了防止使防尘盖卷边的涨出量太大,同时也防止模具刃部切到防尘盖的底部平面,从而产生更大的变形,使“盖高”现象更加严重。
通过以上改进设计,保证了防尘盖装配一次到位成型,解决了“盖高”现象,从而保证了成品轴承的外观质量。

4 效果
通过半年多的实验,采用我们设计的防尘盖装配模解决了“盖高”现象,而且这种装配模可以在原有装配模的基础上进行改制,既节约了重新制作的成本,降低了消耗,又保证了产品质量,所以具有较高推广价值。
来源:《黑龙江科技信息》2010年34期